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SEW治理減速機漏油的對策

  • 更新日期:2017-06-02      瀏覽次數(shù):1133
    •     SEW治理減速機漏油的對策
          SEW減速機針對磨損問題,傳統(tǒng)解決辦法是補焊或刷鍍后機加工修復,但兩者均存在一定弊端:補焊溫產生的熱應力無法*消除,易造成材質損傷,導致部件出現(xiàn)彎曲或斷裂;而電刷鍍受涂層厚度限制,容易剝落,且以上兩種方法都是用金屬修復金屬,無法改變“硬對硬”的配合關系,在各力綜合作用下,仍會造成再磨損。對一些大的軸承企業(yè)更是無法現(xiàn)場解決,多要依賴外協(xié)修復。當代西方家針對以上問題多使用分子復合材料的修復方法,其具有*的粘著力,異的抗壓強度等綜合性能。應用分子材料修復,可免拆卸免機加工既無補焊熱應力影響,修復厚度也不受限制,同時產品所具有的金屬材料不具備的退讓性,可吸收設備的沖擊震動,避免再磨損的可能,并大大延長設備部件的使用壽命,為企業(yè)節(jié)省大量的停機時間,創(chuàng)造巨大的經濟價值。
          SEW減速機而針對滲漏問題,傳統(tǒng)方法需要拆卸并打開減速機后,更換密封墊片或涂抹密封膠,不僅費時費力,而且難以確保密封效果,在運行中還會再出現(xiàn)泄漏。分子材料可現(xiàn)場治理滲漏,材料具備的越的粘著力、耐油性及350%的拉伸度,克服減速機振動造成的影響,很地為企業(yè)解決了減速機滲漏問題。
          SEW減速機漏油的原因分析
          1、SEW減速機內外產生壓力差:減速機運轉過程中,運動副摩擦發(fā)熱以及受環(huán)境溫度的影響,使減速機溫度升,如果沒有透氣孔或透氣孔堵塞,則機內壓力逐漸增加,機內溫度越,與外界的壓力差越大,潤滑油在壓差作用下,從縫隙處漏出。
          2、SEW減速機結構設計不合理
          1)檢查孔蓋板太薄,上緊螺栓后易產生變形,使結合面不平,從接觸縫隙漏油;
          2)SEW減速機制造過程中,鑄件未進行退火或時效處理,未消除內應力,必然發(fā)生變形,產生間隙,導致泄漏;
          3)箱體上沒有回油槽,潤滑油積聚在軸封、端蓋、結合面等處,在壓差作用下,從間隙處向外漏;
          4)軸封結構設計不合理。早期的減速機多采用油溝、氈圈式軸封結構,組裝時使毛氈受壓縮產生變形,而將結合面縫隙密封起來。如果軸頸與密封件接觸不十分,由于毛氈的補償性能極差,密封在短時間內即失效。油溝上雖有回油孔,但極易堵塞,回油作用難以發(fā)揮。
          3、加油量過多:減速機在運轉過程中,油池被攪動得很厲害,潤滑油在機內到處飛濺,如果加油量過多,使大量潤滑油積聚在軸封、結合面等處,導致泄漏。
          SEW減速機在出廠的時候都要經過嚴格的測試。很多時候,我們通過測試會發(fā)現(xiàn),蝸輪減速機出現(xiàn)了間歇性的大噪聲。今天筆者就和大家分享一個渦輪減速機出現(xiàn)間歇性噪聲的原因以及解決方案。
          ,原材料問題。這里的原材料是指制造及其的原材料而不是用的有原材料。原材料的密度,成分都需要經過嚴格的檢測,這是一臺機器的基礎。這樣才能機器在運行過程中不會出現(xiàn)什么事故以及噪音。
          其,齒輪的。關于,SEW減速機在運行過程中的磨合性,越,機器的磨合越,發(fā)出的聲音越小,噪音也會越小。
          Z后,毛刺,磕碰。這些問題主要是發(fā)生在運輸?shù)倪^程中。所以在蝸輪減速機的運營過程一定要注意做保護措施。
          由于一套星星齒輪無法滿足較大的傳動比,有時需要2套或者3套來滿足擁護較大的傳動比的要求.由于增加了星星齒輪的數(shù)量,所以2或3減速機的長度會有所增加,效率會有所下降.
          SEW減速機回程間隙:將輸出端固定,輸入端順時針和逆時針方向旋轉,使輸入端產生額定扭矩+-2%扭矩時,減速機輸入端有一個微小的角位移,此角位移就是回程間隙.單位是"分",就是一度的六十分.也有人稱之為背隙.
          SEW減速機是一種用途廣泛的工業(yè)產品,其性能可與其它SEW減速機卻有著工業(yè)產品的價格,被應用于廣泛的工業(yè)場合。 

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